汙水處理(lǐ)時氨氮和COD很低,總氮(dàn)很高,是什(shí)麽原因?
來源:亚洲国产一区二区三区波多野结衣環保 發布時間:2022-08-11
其實,氨氮達標,TN降不去的問題並不複雜,有時候調整一下參數就達標了。
一、缺少碳源
在硝化反硝化過程(chéng)中,去除TN要求的CN比理論為2.86,但是實際運行中因回流攜帶的DO的原因,CN(COD:TN)比一般控製在(zài)4~6,缺少碳源,是我目前遇到很(hěn)多朋友TN不達標的*多的原因(yīn)之(zhī)一!
解決辦法:
按(àn)CN比4~6,投加碳(tàn)源,並(bìng)根據出水TN調整碳源投加量!社區(qū)有碳(tàn)源計算的軟件,如有需要的小夥伴可以計算一下!
二、內回流r太小
AO工藝的(de)全稱是倒置硝化反硝化工藝,AO工(gōng)藝的脫氮效率和內回流比成正(zhèng)比!根(gēn)據脫氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因為R一般是固定的,而(ér)且控製(zhì)比例較小,所以,控製比大的內回流比r,越(yuè)大脫氮效(xiào)率越高,有些汙水處理內回流泵部分損壞(huài)或者選型太小,會導致脫氮效(xiào)率低!
解決辦法:
提高內回(huí)流比r在200~400%(有的脫氮工藝是(shì)內外回流合並在一(yī)起的(de),內外回流比也要控製在這個範圍,這個範圍既保證了汙泥的回流(liú),也保證了硝化液的回流,保證反硝(xiāo)化的脫氮效(xiào)率)
三、反硝化池環境破壞
這種情況(kuàng)的出現的標誌是,反硝化池DO大(dà)於0.5,破壞了缺氧環境,使兼性異(yì)養的反硝化菌優先(xiān)利用氧氣來進行異養代謝,而不是利用硝態氮,使硝態氮無法脫除,導致TN的整體升高,反硝化池(chí)缺氧環境破壞,後麵往往帶來(lái)的(de)可能是氨氮的(de)超標,原因是硝化細(xì)菌無法形(xíng)成(chéng)優勢菌種,不過曝(pù)氣池足夠大,還是沒有問(wèn)題的!
解決辦法:
1、內回流過大,導致攜帶DO過多的,調小內回流比或者關小內回流處(chù)曝氣。
2、其他問題導致的DO高,例如進水與水麵相隔(gé)過高,導致跌落充氧,要(yào)減少高度差等。
四、反硝化反應時間不夠
在設計規範中反硝化池的水力(lì)停(tíng)留(liú)時間(HRT)要求在2~10h,也就是*低的HRT要控製在2h以上,低於*低停留(liú)時間反硝(xiāo)化會進行的不徹底,這種情況的出現,主要是前期設計水量過小導致的!
解決辦法:
1、超出設計標準(zhǔn)的進水量導致的HRT縮(suō)短,可以考慮增加反硝化池的容積,例(lì)如新建(jiàn)或者將一些(xiē)過餘的建築改成反硝化池。
2、汙泥回流導致的HRT縮短,在實際中水(shuǐ)力停留時間(jiān)的計算需要算上汙泥(ní)回流的量,汙泥回流比越大反硝化的HRT越短,過大(dà)的汙泥回流會導致反硝化的HRT不足,這一點很(hěn)少有人去考慮,其實汙泥回流並不需(xū)要控製很大,控製的(de)越大,回流汙(wū)泥濃度越小,回流中水越多!這種情況可以適當控製汙泥回流比來解決。
五、脫(tuō)氮效率過高
在設計規(guī)範中脫氮(dàn)效率一般在60~85%,問題中一級AO脫氮效率已經超過了90%,對(duì)於市政汙水來說已經很(hěn)不錯了(le),但是在高氨氮的工藝廢水中(zhōng),要求TN達到一(yī)級A,對一級AO工藝來說有點強人所難了。
解決辦法:
采用二級或者多級AO的工藝來解決。
六(liù)、含n雜環有機氮
有些含氮有機物,普通的生化無法破環,導致無法脫除,這種情況比較少見,主要是某(mǒu)一類廢水上,這種情況下主要是工藝選型問題,沒有考慮有(yǒu)機(jī)氮氨化(有機氮轉化(huà)成氨氮)的過程。
解決辦法(fǎ):
1、增加水解酸化的預處理。
2、水解酸化無法破環的,增加高級氧化(huà)預(yù)處理。