國家電(diàn)投景德鎮發電廠——低低溫電除塵器係統示範
來源:亚洲国产一区二区三区波多野结衣環保 發布時間(jiān):2024-05-20
生態環境保護實用技術和示範工程是我會麵向所有環保企(qǐ)事業單位的免費年度技術推廣服務,從1991年至今,我們已累計推廣先(xiān)進技術和工(gōng)程4200多(duō)項。為便(biàn)於相關方使用《2022年生態環境保(bǎo)護(hù)實用技術(shù)和示範工程名錄》(詳見關於發布《2022年生態環境保護(hù)實用技(jì)術和示範工程名錄》的公告),中國環保產業協會編製了入選技術(shù)和工程的簡介,陸續公布。簡介內容均由入選項目的申報單位提供。
生態環境保護示範工(gōng)程
2022-S-45
工程名稱
國家電(diàn)投(tóu)景德鎮發電(diàn)廠——真空熱管換熱裝置及低低溫電除塵器係統示範工程
推薦(jiàn)單位
福建省環境保護產業協會
申報單(dān)位
福建龍淨(jìng)環保股份有限公司
業主單位(wèi)
國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠
建設和運行模式
國資(zī)EPC發(fā)包建設,電廠(chǎng)自主運(yùn)行模式。
投運時間
2020年12月16日。
工程規模
燃煤電廠660MW機組,設(shè)計煙氣量3700000m3/h。
工藝流程
本項(xiàng)目改造工藝流(liú)程為:真空熱(rè)管換熱裝置設置在鍋爐排煙(yān)係統空預(yù)器與電除塵器之(zhī)間的煙道。
粉塵比電阻是影響電除塵荷電及除塵效率的主要因素(sù),我國絕大多數電廠除塵器(qì)運(yùn)行(háng)不(bú)好均與燃煤粉塵比電阻高有關,容易導(dǎo)致(zhì)電除塵(chén)電場二次電壓不高,電除塵難以有效的實現粉塵荷電及收塵。實踐證明,通過換熱裝備將煙溫降低到90——110℃左(zuǒ)右的低低溫狀態,可以降低粉塵(chén)比電阻(zǔ),有效提高電除塵器電場二次電壓,大(dà)幅度提高除塵效率;另外,通(tōng)過低低溫電除塵器,可對煙氣中的(de)SO3進行高效(xiào)協(xié)同(tóng)捕集,從(cóng)而避免下遊(yóu)設備(bèi)腐蝕及煙囪排放藍煙等問題。
本項目(mù)工藝(yì)係統:從發電機軸封加熱器和8號低(dī)加引出凝結水進入真空熱管換熱裝置,加熱後的凝結水回到7號低加入口。通過調節閥控製可實現進入真空熱管(guǎn)換熱裝置的凝結水量調節,將電除塵器(qì)的入口煙氣溫度從145℃降至(zhì)95℃,從而實(shí)現低低溫電除塵(chén)係統的穩定運行。
運行效果
1.真空熱管換熱(rè)裝置(zhì)性能(néng)測試
2021年1月,經測試,滿負荷工況下:換熱裝(zhuāng)置平均煙氣溫降37.5℃,修正後出口平均溫度91.2℃;換熱裝置平均煙氣壓力降296.5Pa;換熱裝置(zhì)凝泵水側平均壓力降0.085MPa。測試結果及熱態運行數據表(biǎo)明,換熱裝置投運正常,各項運行指標均優於產品開發設計要求。結合實際(jì)測試分析,投運該裝置後(hòu)可降低(dī)機組發電煤(méi)耗1.64g/kW·h。
2.低(dī)低溫電除塵器性能試驗
經2021年4月測試,600MW負荷下換熱裝置投運時,電除塵器煙氣流量2910940m3/h,降溫幅度42.7℃,測試斷麵之間(含換熱裝置(zhì)、電除塵器、換熱裝置至空預器出口煙道)阻力為704Pa,漏風率1.97%,出口標態幹(gàn)煙氣粉塵濃度15.5mg/m3,除塵(chén)效率99.93%,電除塵耗電量677.5kW·h。
換熱裝(zhuāng)置停運時(shí),電除塵器的煙(yān)氣流量3131026m3/h,測試斷麵之間(含換熱裝置、電除塵器、換熱裝置至空預器(qì)出口煙道)阻力為733Pa,漏風(fēng)率1.95%,出口標態幹煙氣粉塵濃度25.4mg/m3,除塵效率99.89%,電除塵耗電量960.0kW·h。
通過對比(bǐ)換(huàn)熱(rè)裝置投運前後的測試結果,可實現電除塵(chén)器入口煙溫降幅42.7℃,煙氣流量降低(dī)7%,煙氣阻力降低4%,粉塵排放濃度降低(dī)38.98%,電除塵器耗電量降低29.4%。
二次汙染控製
本係統在設備全生命周期內不會(huì)產生(shēng)二次汙染。
達到的標(biāo)準或性能
JB∕T 14090-2020 低低溫電除塵器(qì)用煙氣冷(lěng)卻器
JB∕T 12591-2016 低低溫電除塵器
JB∕T 12592-2016 低低溫高效燃煤煙氣處理係統
運行情(qíng)況
真空熱管換熱裝置自(zì)投運後已穩定運行1.5年,各項運行指標均達到設計值。在實現煙氣(qì)餘熱穩定回收的同時,也保證了低低溫電除塵(chén)器(qì)高效運行。
設備投(tóu)運後1年內,視(shì)在線監測情況對熱管進行(háng)1次的正常排氣處理後即可保持長久的高效換熱工作,平時僅需進行日常的聲波清灰器清灰,自(zì)身(shēn)無需其他(tā)維護(hù),維護工作量小。
此(cǐ)外,煙溫降低後,除塵效率提升,電除塵器可調整至保效節能模式運行,節省電(diàn)耗,降低維(wéi)護量;引風機進口煙塵濃度降低、風量下降、葉片磨損減(jiǎn)少;脫硫塔煙氣量下降、煙溫降低,效率提升,可適當調(diào)整脫(tuō)硫(liú)漿液循環泵的工作,實現節電(diàn)的同時提高循環泵及塔內零部件的使用(yòng)壽命(mìng),降低脫硫(liú)塔運行維護量(liàng)。
在碳減(jiǎn)排方麵采取的措施
電力行業的碳排放在我國碳(tàn)排放結構中占比最大,降碳壓力也最大。本項目的成功(gōng)實施,有利於解決好燃煤電廠及工(gōng)業(yè)窯爐煙氣餘熱利用換熱器暴露出的磨損泄漏導致的係列安全(quán)問題(tí),對於穩定提高低低(dī)溫電(diàn)除(chú)塵效率及節能降碳,促進電力及(jí)非電行業清潔低碳轉型,具有極其迫切的工程示範意義。
真空熱管換熱裝置投運後,冷卻水(shuǐ)不(bú)會(huì)泄漏到煙氣中,可確保實現低低溫電除塵(chén)係統的低阻、高效(xiào)、安全運行,實現杜絕原煙氣(qì)餘(yú)熱利用器由於磨損導致的(de)冷卻水泄(xiè)漏引(yǐn)發(fā)的積灰板結、煙風係統堵塞及阻力大幅上(shàng)升、引風機電耗增加問題,有效規避冷卻水(shuǐ)泄漏後(hòu)電除塵器灰鬥堵灰及電場跳(tiào)閘等(děng)安全隱患和排放超(chāo)標問題,確保機組鍋爐排煙治理係統的整體安全運(yùn)行環境。
真空熱管換熱裝置可將空(kōng)預器(qì)出口的煙氣溫(wēn)度降低30℃——60℃,一方麵,降溫回收的煙氣餘熱利用可為機組降低煤耗≥1.6g/kWh,減少CO2的排(pái)放(fàng);另一方麵,降溫後可提高電除塵器的除塵效率,實現對SO3、Hg等多(duō)汙染物的協同治理,並降低脫硫的降溫水耗、及電除塵器(qì)和(hé)引風(fēng)機電耗。
碳減排效果
本項目采用真(zhēn)空熱管換熱裝置後,降(jiàng)低標煤耗量約1.64g/kW·h,即年節約標煤量為4871噸,減少CO2排放量14042噸/年。通過測算,本項目年減少引(yǐn)風機電耗348.5萬kW·h,經折算可實現年減少標煤耗1028.1噸,減少CO2排放量2963.9t/年;根據第三方測試結果,降低除塵器(qì)能耗282.5kW,相應(yīng)年減少CO2排放約1114.89t。
綜(zōng)上,真空熱管換熱裝置(zhì)投運後,本項(xiàng)目(mù)可(kě)減少CO2排放(fàng)約(yuē)18120t/年。
示範點
“國家電投(tóu)景(jǐng)德鎮發電廠#2爐(lú)660MW機組‘零(líng)泄漏’真(zhēn)空熱管換熱裝置及低低溫電除塵器技改工程”首(shǒu)次將真空(kōng)熱管(guǎn)技術成功應用於大型燃煤電廠低低溫電除塵(chén)係(xì)統,填補了該(gāi)領域的技術(shù)空白,經(jīng)專家鑒定整體達到國際領先水平,並(bìng)建議加快該成果在大型燃煤電廠(chǎng)的推廣應用,助力推(tuī)進國(guó)家“雙碳”目標。
該項目創新設計三段式熱管換熱器及配套的封裝技術,在實現(xiàn)高效換熱、環保提效的同時,滿足設備零泄漏(lòu)及高可靠性運行要求;創新(xīn)應(yīng)用(yòng)熱管(guǎn)間工質互不相通的承載式換熱模塊,在提高設備自身剛性、降(jiàng)低鋼材使用量的同時兼(jiān)顧運行(háng)膨脹需求,並為設備調試、檢修維護提供更(gèng)為便捷的技術手段;創新應用(yòng)基於大數據方法的裝置(zhì)運行(háng)狀態在線監控係統,實時掌握設備的運行(háng)狀態,及時分析(xī)和預判故障信(xìn)息,指導設備運維管理,提升設備管控先進性水平;攻克真空熱管原位在線製作及修複關鍵技術,從而保證(zhèng)真空熱管換熱裝置的長期高效使用。
項目節能降碳(tàn)、環保提(tí)效效果顯著(zhe),為電廠節省(shěng)了大(dà)量的設備運行與維護費用,為低低溫電除塵(chén)係統提供(gòng)了一個節能提(tí)效、安全可(kě)靠的升(shēng)級改造方案,為(wéi)電廠煙氣餘熱利用換熱裝置的升級改造樹立了(le)範例。