VOCs治理設備變為“汙染設施”?去除效率為(wéi)0!
來源:亚洲国产一区二区三区波多野结衣環保 發布時間:2024-07-22
VOCs廢(fèi)氣經高效治理後(hòu),有(yǒu)組織排放和無組織排放均應達到國家或(huò)地方有關排(pái)放(fàng)要求,並確保排放穩定(dìng)達標與汙染物去除效率不低於80%的雙重控製要求。部(bù)分企業高效治理工藝(yì)選擇不當(dāng),由此帶來廢氣不能穩定達標排放,或產生有害物質損壞治理設施,或運行費用過高等問(wèn)題。廣東佛山生態環境近日發(fā)布了VOCs治理設施現場(chǎng)排(pái)查檢測的結(jié)果和(hé)相關未達標案例的重點分析,對用戶單位選(xuǎn)擇VOCs治理設施和環保企業都吹響了“低(dī)價低質低效”的警(jǐng)醒號角!
文中提及了11個典(diǎn)型案(àn)例,涉及(jí)我們認(rèn)為的高效工藝(yì)如RTO、吸脫附+CO等工藝設備排放超標的事實,其中我們選取3個摘要如下:
①某公司(sī)使用沸石固定床(chuáng)+催(cuī)化燃燒CO,治理設施2萬風量,合同金額(é)38萬元。處(chù)理前216mg/m3,處理後(hòu)220mg/m3,效(xiào)率為0,主要問題(tí)是固定床半小(xiǎo)時(shí)內快速(sù)飽和,根本來不及脫附。主要原因是企業為節省治理成本,選擇了不適用的沸石固定床(chuáng)濃縮吸附工藝。
②某公司使用沸石固定(dìng)床(chuáng)+催化燃燒CO,治理設施4萬風量,設施金額116萬元。生態環境部門使用FID便攜式設備監測,總VOCs處理前(qián)144mg/m3,處理(lǐ)後176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石固定床吸附容量小,不能做到及時脫附再生,且(qiě)脫附不均勻。主要原因是(shì)企業受第三方工程治(zhì)理單位誤導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮吸附工藝。
③某(mǒu)膠袋有限(xiàn)公司有2台凹(āo)版印(yìn)刷機(2色、8色各(gè)一台),1台凸版印刷機;印刷車間整體密閉收集(jí)。該公司使用活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設施2萬風(fēng)量,投資金額23萬。總VOCs約307mg/m3,處理後約115mg/m3,去除(chú)效率為63%。主要問題是活性炭吸附效率不(bú)高,難(nán)以達(dá)到80%的去除效(xiào)率,排(pái)放超標。主要原因是企業單純為節省治理成本而錯誤選擇了造價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
主要問題:治理工藝(yì)選擇不當
1.選擇了活性炭或沸(fèi)石固定床吸附濃縮等非(fēi)高效(xiào)工藝。主要問題表現為活性炭或(huò)沸石固定床吸附材料吸附容(róng)量較小,吸(xī)附效率較低,處理較高濃度有機廢氣很快(kuài)吸附飽和(hé),無法及時脫附且脫附不均勻,不能滿足廢氣排放濃度穩定達(dá)標與汙染物去除效率(lǜ)不低於(yú)80%的相關要求;
2.瞞報(bào)原輔材料種類或用量,導致治理工藝選擇不當。部分企業瞞報原輔材料種類和使用量,導致委托的第三方工程治理單位對VOCs廢(fèi)氣產生濃度估算不足,難(nán)以去(qù)除中高濃度廢氣。
如(rú)實際產生中高濃度有機(jī)廢(fèi)氣,但選擇了適用於中低濃度的沸石轉輪+RCO(CO)催化燃燒治理工藝(中高(gāo)濃度適宜采(cǎi)用沸石轉輪+RTO(TO)高溫焚燒治理工(gōng)藝),導致廢氣焚燒熱解去(qù)除不徹底,治(zhì)理效果不佳;再如瞞(mán)報使用含鹵(lǔ)素原輔材料(如(rú)二氯甲烷(wán)等),廢氣含氯離子,經焚燒後(hòu)產生鹽酸等強酸物質,造成催化(huà)劑中毒和治理(lǐ)設施快速腐蝕。
3.對生產規律(lǜ)和廢氣產排認識不清,盲目選(xuǎn)擇工藝。部分企業生產不連續或(huò)廢氣濃度不高,但未經濃縮直接采用RTO焚燒處理(lǐ),大量依靠天然氣助燃,導致能耗過高,運行費用成(chéng)倍增加,給企業帶來巨大(dà)壓力。
典型案例1:錯誤(wù)選擇(zé)沸石(shí)固定床吸附工藝
某印刷有限公司有1台(tái)10色凹版印刷機(jī),2台凸印機,凹印機(jī)使用軟簾圍擋收集。
該公司使用沸石固定床+催化燃燒(shāo)CO,治理設施(shī)2萬風量,合同金額38萬元。生態環境部門使(shǐ)用FID便攜(xié)式儀器監(jiān)測,第一次檢測(風機(jī)隻開了50%),處理(lǐ)前690mg/m3,處理後446mg/m3,嚴重超標,去除效率僅35%。半小時後,第二次檢測(風機開盡),處理前216mg/m3,處(chù)理(lǐ)後(hòu)220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半小時內快速(sù)飽和(hé),根本來不及脫附。主要原因是(shì)企業為節省治理成本,選擇了不適用的沸石固定(dìng)床濃縮吸附工藝。
典型(xíng)案例2:錯誤選擇沸石固定床吸附工藝
某印刷有限公司(sī)有2台8色凹印機。凹印機使用軟(ruǎn)簾圍(wéi)擋收集,印刷車(chē)間(jiān)整體密(mì)閉收集。該公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理(lǐ)設施4萬風量,設施(shī)金額116萬元。
生態(tài)環境部門使用FID便攜式(shì)設備監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效(xiào)率為0。主要問題是沸石固定床(chuáng)吸附容量小,不能做到及時脫附再生,且脫附不均勻。主要原因是企業受第三方工程治理(lǐ)單位誤導,錯(cuò)誤選擇了沸石固定床濃縮(suō)吸附工藝。
典型案例3:選擇不適用的活性炭(tàn)吸(xī)附工藝
某塑(sù)料包裝有限公司有3台凹印機,並使用軟簾圍擋收集(jí)凹版印刷機VOCs廢氣。
該公司使用活性炭吸附+催化燃燒CO。生態環境部(bù)門使用便(biàn)FID攜式設備監測,總VOCs處理前1517mg/m3,處理後845mg/m3,嚴重超(chāo)標,去除效率僅為44%。
主要(yào)問題是固定床活性炭吸附效率較低,麵對較高濃度有機廢(fèi)氣很快吸附飽和,無法及(jí)時脫附。主要原因是企業(yè)單純為節省治理成本選擇了不適用的活性炭(tàn)濃縮吸附工藝。
典型案例4:錯(cuò)誤選擇活性炭吸附工藝
某膠袋有限公(gōng)司有2台凹版印刷機(2色、8色各一台),1台凸版印刷機;印刷車間(jiān)整體密閉收集。該公司(sī)使用(yòng)活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設施2萬風量,投資金額23萬。
2023年9月20日,生態環境部門去(qù)現場(chǎng)監測(cè),非甲烷總烴處理前濃度為243mg/m3,處理後107mg/m3,去除效率約56%;總VOCs約307mg/m3,處理後約115mg/m3,去(qù)除效率為(wéi)63%。主要問題是活性炭吸附效率不(bú)高,難以達到80%的去除效率,排放超標。主要原因是企業單純為節省治理成本而錯誤(wù)選擇了造價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
典型案例(lì)5:廢(fèi)氣濃度估算不足治理工藝(yì)選擇不當
某彩印有限公司有3台凹版印刷機(2台8色,1台6色),車間整室密閉收集,使用沸石轉輪+CO催化燃燒治理工藝。
生態環境部門(mén)現場監測,處理前非甲濃度(dù)約1312mg/m3,轉輪處理後非甲濃度約654mg/m3,CO爐燃燒後(hòu)的測口非甲濃度超(chāo)4500mg/m3。
生態環境(jìng)部門使(shǐ)用FID對處理後總排(pái)口監測,總VOCs濃度超2320mg/m3。主要問題是高低濃度未分類(lèi)收(shōu)集,過高濃度CO爐難以承受其負荷、熱解氧化不徹底,導致VOCs大分子轉化成小分子,非甲濃度比處理前還(hái)高。主要原因是企業瞞報原輔材料使用使用量,委(wěi)托的(de)第三方工程治理單位(wèi)不專業,對VOCs廢氣產生濃度估算不足,未恰當選擇合適工藝去除(chú)高濃度廢氣(處理前廢氣濃度超1200mg/m3)。