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投入(rù)1800萬,從VOCs排放大戶到減排標杆

來源:亚洲国产一区二区三区波多野结衣環(huán)保     發布時間:2024-08-13

       “前兩年,我公司附近大氣走航高值頻發屢被通(tōng)報,如何有效(xiào)治理(lǐ)生產廢(fèi)氣一度讓我們十分傷腦。所幸,在(zài)通州生態環(huán)境局的精準指導下,我們持續(xù)加大投入,源頭治理,優化設施,廢氣(qì)治(zhì)理質效明顯提升,今年以來基本(běn)未出現(xiàn)走(zǒu)航高值,對我公司的形象提升(shēng)和綠色發展裨益很大!”南(nán)通百納數碼新材料(liào)有限公司環保負責人感慨道。南通百納數碼新材料有限公(gōng)司從揮發性有(yǒu)機物的“排(pái)放大戶” 到成為“減排標杆”、從高值頻發企業到成(chéng)為治理(lǐ)引領單位,它究(jiū)竟是如何實現華麗(lì)轉(zhuǎn)身的?
 
  源頭治(zhì)理首(shǒu)創先行
 
  “要削高值就要源頭治,才能減量削峰(fēng)降值(zhí)。”針對百納公司的走航頻發高值,通州生態環境局上門“巡診”,發現該企(qǐ)業的背膠工段(duàn)使用的油性壓敏膠用量大、揮發性有機物含量高,源頭替代(dài)應作為大氣治理的主攻(gōng)方向。對此,通州生態環境(jìng)局與百納數碼多次會商,分類施策,最終確定水(shuǐ)膠代替油膠的減排(pái)方案。百納公司在本行業內首創先行,投入(rù)64.6萬元改造出一條水膠生產線,代替油膠塗布材料。原(yuán)料的揮(huī)發性有機物含量從353g/L驟降到2g/L,降(jiàng)幅達到99%,經測算(suàn)每年(nián)能減少揮發性(xìng)有機物產生約(yuē)200噸。借此(cǐ)工藝改造契(qì)機(jī),百納公司進一步提升生產效率、削減冗(rǒng)餘工段,外遷2條揮發性有機物產量最(zuì)大的背膠線,進(jìn)一步減少揮發性有機物產生約220噸。
 
  過程收集查漏補缺
 
  “廢氣收集是(shì)廢氣處理的前置關口,絲毫(háo)不(bú)能鬆懈。”在推進百納公司緊抓源頭治理的同時,通州生(shēng)態環境局與企業共同查擺問題,發現百納(nà)公司因投產時間早、規模擴大快,廢氣收集管路的設計上存在缺陷,管路(lù)老(lǎo)化、漏點外泄等問題較為(wéi)普(pǔ)遍,得不到有效收集的廢氣勢必對外環(huán)境造成影響。通州生態環境局執法人員通過LDAR檢測、紅外檢漏(lòu)儀等科技手段對百納公(gōng)司生(shēng)產車(chē)間開展全身(shēn)體檢,指導企業采取更換(huàn)管道(dào)、負壓密(mì)閉(bì)、套改隔斷、升級(jí)改造等措施,從五個(gè)方麵改良廢氣收集效率:
 
  一是投入488萬在廠房(fáng)外(wài)新建3根高密封焊接的有組(zǔ)織廢氣總管,重建12套機台老舊排(pái)風管道,有(yǒu)效封堵廢氣泄漏點;
 
  二是投入(rù)84萬(wàn)建設無組織收集管道,將配料間、塗布頭和供膠間排風之前低濃度廢氣全部作為無(wú)組(zǔ)織收集匯總到總管,進新RTO轉輪(lún)濃縮(suō)後再(zài)焚燒,大幅度降低無組織散溢;
 
  三是投入(rù)210萬(wàn)新建管道壓力集控係統,風機自動感應管道內(nèi)部壓力,實現穩(wěn)負壓自動變頻控製,消除管道泄漏隱患;
 
  四是投入142萬將背膠大車間套改隔斷為小車間,俗(sú)稱“大車間套小車間”,同時對機台供(gòng)膠區域進行再隔斷密封,確保生產廢(fèi)氣(qì)集中收集不逸散;
 
  五是投入4萬元在車間屋頂應急排放閥門加裝活性炭吸附(fù)裝置,對緊急停機時應急排口打開臨時排(pái)放的廢氣進行吸(xī)附處(chù)理(lǐ)。
 
  以上五措並舉“查缺補漏”,有效解決了百納公司管道泄漏、廢氣逸散問題,切實提(tí)高了(le)百納公司的廢氣收集效率(lǜ),為生(shēng)產(chǎn)廢(fèi)氣得到有效處(chù)理提供堅(jiān)實(shí)基礎。
 
  末端治理(lǐ)精益求(qiú)精
 
  “末端治理設施既要確(què)保處理效果,也(yě)要匹配廢氣產生(shēng)量(liàng)。”2010年(nián)百納公司成立之初建設有3台RTO廢(fèi)氣處理設施(shī),對企業早期廢氣治理(lǐ)起到重要作用(yòng)。但經過十餘年的使用,部分RTO設施陳舊老化,且存在設計上的(de)安全問題。通州生態環境局會同百納公司對(duì)RTO末端處理設施逐一排查、測(cè)算廢氣處理(lǐ)效率,並結合廢氣收集效率(lǜ)提升後廢氣處理量明顯(xiǎn)增大的現實(shí)情況,最終確定“一改兩增”的升級方案:投入50萬將原有一台(tái)兩塔結構RTO改造增加一處半塔反吹風(fēng)係統,保(bǎo)障廢氣處理能力;投入790.5萬新建(jiàn)一(yī)套沸石轉輪係統和一台新RTO,補(bǔ)足生產(chǎn)廢氣處理(lǐ)量的缺口,實現汙染排放基值大幅降低。
 
  科技賦能(néng)保駕護航
 
  如何監控有組織、無組織(zhī)廢氣的達標(biāo)排放,計算排汙量值?百納公(gōng)司(sī)在廢氣排口安裝了2套在線監(jiān)控設備並與生態(tài)環境部門聯網,同時安裝了4套廠界VOCs(FID、PID各2套)在線監控設施(shī),車間安裝了若幹個(gè)視頻監控,產汙設備上安裝了用電監控。通過這些監測(cè)監控設備實現了遠程大氣管控,確保有組織和無組織(zhī)廢氣的達標排放,做到無事不擾(rǎo)。
 
  今年以來,百納公司大氣走航VOCs濃度同(tóng)比下降92%,模型模擬計算該公司網格點無組織VOCs濃度同比下降約(yuē)21%,時至今(jīn)日,該公司附近已基本無走航高值。百納公司減(jiǎn)排不減產、增收不增汙的(de)綠色轉型正是通州生態環境局服務企業(yè)提升治理的縮影。通州生態環境局將繼續堅持(chí)從優化產(chǎn)業結構、提標改造技術、實施限量(liàng)減排入手(shǒu),不斷提(tí)升(shēng)治氣質效(xiào),為(wéi)企業綠色(sè)發展、區域環境改(gǎi)善增程助力!
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